Help : Board KK2 on my 3Copter

All about multi rotor copters : tricopter,quad copter , etc

Moderator: aan

User avatar
Adilgun
Technical Sergeant
Technical Sergeant
Posts: 315
Joined: 18 Oct 2010, 11:12
Location: Purwakarta

Help : Board KK2 on my 3Copter

Post by Adilgun »









:? :hmm

Motor : RCX 880Kv
Prop : 10x6
ESC : HK25-30SS (gak di flashing)(sudah di kalibrasi pake kkboard)
Servo : tgy90s (analog)

mohon bimbingan para suhu multirotor
User avatar
pitra_rcbagus
Airman First Class
Airman First Class
Posts: 60
Joined: 03 Jan 2013, 17:39
Location: SOLO/ SURAKARTA

Re: Help : Board KK2 on my 3Copter

Post by pitra_rcbagus »

mungkin posisi trim belum null
User avatar
Redblur
Captain
Captain
Posts: 1656
Joined: 01 Apr 2007, 19:48
Location: Cinere
Contact:

Re: Help : Board KK2 on my 3Copter

Post by Redblur »

servo reversed kah? atau gyro Yaw nya reversed. ini masalah pd tricopter saya yang membuat saya hengkang dari tri, karena pusing gak bener2 :bai2 .
User avatar
christoffel
First Lieutenant
First Lieutenant
Posts: 1292
Joined: 04 Jan 2008, 13:42
Location: Pondok Chandra Surabaya

Re: Help : Board KK2 on my 3Copter

Post by christoffel »

setting di KK2 nya sudah benar ? SL nya on atau off ?
coba di pegang pake tangan saja dulu (diangkat), trus buka throtle secukupnya.
lalu di coba reaksinya apa sudah benar untuk roll, pitch, dan yaw nya.
sepintas kelihatannya gain untuk yaw terlalu besar.
User avatar
andreas13
Chief Master Sergeant
Chief Master Sergeant
Posts: 816
Joined: 12 Oct 2010, 01:22
Location: ((..(ungaran)..))

Re: Help : Board KK2 on my 3Copter

Post by andreas13 »

sebelum nya apakah posisi channal out kk udah sesuai dengan gambar motor layout yang ada di LCD ? kalau sudah mungkin langkah selanjutnya ,
coba servo nya di setingan mixer editor KK2.0 di cek ulang untuk servo dibikin analog(low rate) bukan digital (high rate ) dan pada posisi level coba dikalibrasi dulu ACC calibration nya seting PI editor mulai dari P gain 50 dan P limit 70 untuk I gain dan I limit dibikin 0

dianjurkan pakai mode self auto level dalam keadaan on , coba dengan P gain 60 dan P limit 70 , ACC trim pitch dan roll di bikin 0 dulu , kalau terbalik gyro pada servo nya bisa di balik posisi stang servonya , atau kalau udah terlanjur terpasang bisa out dari KK untuk servo dikasih servo reverser , atau rubah nilai di mixer editor pada channal servo , misal rudder awalnya 100 dibikin -100 ini sama dengan me reverse gain gyro ...

semoga segera bisa terbang ... o ya saran saja coba untuk kabel servo digulung di trafo toroid / cincin ferrit 4-6 lilit untuk menghilangkan oscilasi dari servo yang kadang mengganggu board KK .. :bye
User avatar
Adilgun
Technical Sergeant
Technical Sergeant
Posts: 315
Joined: 18 Oct 2010, 11:12
Location: Purwakarta

Re: Help : Board KK2 on my 3Copter

Post by Adilgun »

pitra_rcbagus wrote:mungkin posisi trim belum null


null itu apa ya om hehe..
tp di tx udah 0% semua...
User avatar
Adilgun
Technical Sergeant
Technical Sergeant
Posts: 315
Joined: 18 Oct 2010, 11:12
Location: Purwakarta

Re: Help : Board KK2 on my 3Copter

Post by Adilgun »

christoffel wrote:setting di KK2 nya sudah benar ? SL nya on atau off ?
coba di pegang pake tangan saja dulu (diangkat), trus buka throtle secukupnya.
lalu di coba reaksinya apa sudah benar untuk roll, pitch, dan yaw nya.
sepintas kelihatannya gain untuk yaw terlalu besar.


sy cb setting nyontek dr youtube rcexplorer tricopter :
Axis : roll
P Gain : 35
P Limit : 100
I Gain : 25
I Limit : 20

SL posisi on

andreas13 wrote:sebelum nya apakah posisi channal out kk udah sesuai dengan gambar motor layout yang ada di LCD ? kalau sudah mungkin langkah selanjutnya ,
coba servo nya di setingan mixer editor KK2.0 di cek ulang untuk servo dibikin analog(low rate) bukan digital (high rate ) dan pada posisi level coba dikalibrasi dulu ACC calibration nya seting PI editor mulai dari P gain 50 dan P limit 70 untuk I gain dan I limit dibikin 0

dianjurkan pakai mode self auto level dalam keadaan on , coba dengan P gain 60 dan P limit 70 , ACC trim pitch dan roll di bikin 0 dulu , kalau terbalik gyro pada servo nya bisa di balik posisi stang servonya , atau kalau udah terlanjur terpasang bisa out dari KK untuk servo dikasih servo reverser , atau rubah nilai di mixer editor pada channal servo , misal rudder awalnya 100 dibikin -100 ini sama dengan me reverse gain gyro ...

semoga segera bisa terbang ... o ya saran saja coba untuk kabel servo digulung di trafo toroid / cincin ferrit 4-6 lilit untuk menghilangkan oscilasi dari servo yang kadang mengganggu board KK .. :bye


ok om nnt sy cb...
servonya itu gedeg" gitu knapa ya om, trus apakah posisi servo ketika throtle up dia ikut naik br dia level..,(seperti film diatas)

tks
User avatar
Adilgun
Technical Sergeant
Technical Sergeant
Posts: 315
Joined: 18 Oct 2010, 11:12
Location: Purwakarta

Re: Help : Board KK2 on my 3Copter

Post by Adilgun »

Redblur wrote:servo reversed kah? atau gyro Yaw nya reversed. ini masalah pd tricopter saya yang membuat saya hengkang dari tri, karena pusing gak bener2 :bai2 .


waduh om, kl liat postinganya pada terbang semua 3copternya..
User avatar
Adilgun
Technical Sergeant
Technical Sergeant
Posts: 315
Joined: 18 Oct 2010, 11:12
Location: Purwakarta

Re: Help : Board KK2 on my 3Copter

Post by Adilgun »

kl dari putaran motor gmana ya om suhu, muternya koq gak bareng ya, malah yg di sebelah kiri cenderung lambat, dia muter kl throtle lebih dr 50%...
trus motor cenderung ngebut sendiri walaupun throtle ga di up, apakah itu normal??

mohon petunjuknya... :doa

tks
User avatar
itwilly
Second Lieutenant
Second Lieutenant
Posts: 1173
Joined: 14 Mar 2008, 10:11
Location: Purwakarta
Contact:

Re: Help : Board KK2 on my 3Copter

Post by itwilly »

wah kayak punya p andri tuh.... moga2 nggak seperti punya p andri.................. lanjutkan.... :mtp :mtp :mtp
Post Reply